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数控机床出现问题怎样找到并排除数控机床维修首先要知道故障所在的部位,将可能会出现故障的部位一一排除,找出故障所在和原因才能进一步的维修,但是并不是所有
蓝色工服,身材魁梧,头发微卷,正在操作数控车床的叶江小心翼翼,不时拿起净布轻轻擦拭操作台。这是一件精细活,误差一般要求在0-4丝(1丝= 0.01毫米)之间,相当于一根头发的1/4,今年51岁的叶江一般能控制在1个丝左右。
自学之路越走越远
叶江1987年毕业于哈尔滨船舶学院,参加工作后一直从事车床加工,2000年加入数控车班。他是七一?研究所试制工厂**位上数控车床的车工,也是该厂**掌握数控宏程序编制的师傅。
1995年,叶江自修取得了本科学历。每天不管多晚回家,叶江总要坚持自学一个小时。整段的学习时间难觅,周末便成为了他的黄金时间。
2000年,厂里选派两名技能突出的一线工人去云南学习数控加工技术,一线经验丰富且任劳任怨的叶江被选中。他带着学好数控知识,努力提高技术水平的朴实念头,前往彩云之南参训。
仅仅一周的短期培训,根本无法满足叶江强烈的好奇心和求知欲。回到宜昌后,他琢磨着以前在学校学习过编程基础知识,便又利用业余时间研究起了数控车床的编程。他收集大量资料,写程序到凌晨一两点是家常便饭。就这样,枯燥生涩的宏程序便被这个门外汉牢牢掌握。
敢于和挑战叫板
2003年,工厂接到一项零部件生产加工任务,加工数量多,精度要求高。
这种零部件有个形状比较特别的螺纹,使用数控车床加工时容易产生震动,导致零件产生斑纹,质检不合格。
眼看生产进度难以保证,车间主任急得如同热锅上的蚂蚁。
叶江主动请缨,提议借鉴普通车床的加工方法,采用左右切削的办法编出一套程序,减小螺纹加工中产生的震动。他拉上几个数控师傅继续讨论,并开始方案试验。**次试验并不成功:震动小了,但是斑纹还部分存在。他又改良尺寸,一次次试验,不断寻找问题症结。两天两夜加班奋战,终于编制好了一套左右切削的程序,试验成功,石头落地,生产任务也如期完成。
叶江的团队参加全国安康杯班组安全管理评选活动时,作品提交的时间紧。怎样把安全管理机制直观生动地表达出来?叶江主动请缨,在不耽误生产任务的情况下,他利用电脑编程、平面设计、三维动画知识,加班加点制作了一段展示安全隐患的Flash动画,为这次评选助力不少,七一?所数控班组*终获得湖北省青年安全生产示范岗称号。
专业技能需要传承
热心快肠的叶江,不仅自己爱琢磨技术难题,对于别人工作中遇上的拦路虎,他也热心援手。一次,一位年轻的数控车师傅在加工某壳体时编了一套复杂的数控程序,结果加工起来时常出错。一筹莫展之际,叶江帮他重新编了一套宏程序,大大精简了程序量,错误也随之避免。
叶江喜欢与年轻的工人们相互交流技术心得,但凡自己所学所知,无不倾囊相授。我自己也是从年轻人过来的,和他们分享一些经验教训,就可以让他们少走弯路,成就梦想,不是很好吗?
七一?所选编的《技能技术论文集》中,叶江被收入的论文*多。
将这些难得的实践经验写成论文,就可以让技术得到推广,有助于整体提升加工水平。他说。